大唐桂冠合山发电公司在节能降耗工作中,始终按照“加强管理,降低能耗,提高效益,保持稳定”的工作思路,以“精细管理、经济运行、技术革新”为主要抓手,对标一流,深入挖潜,紧紧盯住发电量、设备利用小时、供电煤耗等关键指标,提高资源利用率,降低能耗水平,取得明显成效。2011年,该公司累计完成发电量37.68亿千瓦时,设备平均利用小时完成5260.02小时,高于全区发电机组平均利用小时数,供电标煤耗同比减少0.02克每千瓦时,总共获得广西壮族自治区节能项目奖励资金100万元。
强化管理,综合治理。该公司对照集团公司标准管理,修订本企业节能降耗三线值,根据目标值制定“五确认,一兑现”节能降耗行动计划,组成运行、燃料、设备节能降耗管理工作组,认真组织开展机组能耗诊断和分析工作,制定整改方案和改进措施;做好技改、修理、节能项目可行性、必要性的研究、论证和审核工作,进一步优化项目方案,并折成指标全面分解到各个单位落实,强化监督和考核,全年共完成项目1538项;利用星级考评、设备缺陷管理系统、运行管理平台,加强对生产运行、经济指标过程控制管理,重点抓好“煤、油、水、汽”等关键指标的跟踪分析,强化本企业实际指标与一流指标的“同比”、“环比”,查找差距和问题,加大落实整改力度。
修练内功,优化运行。设备健康是节能降耗的基础,该公司深入开展以管理、人员、设备和环境四个单元为主要内容的安全风险评估工作,将安全事故隐患排查工作常态化,切实做好自查评估工作,总共发现问题255项次,摸清公司安全底数,加强整改落实,扎实安全根基;强化经济运行分析和研究,采用各个不同负荷工况下的最佳经济运行参数、设备启停方法、系统接线方式,力达机组能耗最小运行;科学掺配烟煤、无烟煤和合山本地煤,及时根据掺配煤种调整燃烧方式,合理调节风粉配比,调整火焰中心,准确把握炉焦情况投入吹灰,使得锅炉飞灰可燃物控制在4%左右;加强机组运行调试和维护,精心调整,精密操作,严格控制“跑、冒、滴、漏”现象的发生,减少大容量、高能耗设备启停次数,尽量投入低能耗、经济环保的设备运行,优化运行指标。
技改设备,修旧利废。该公司大力推进以节能降耗为重点的设备更新和技术改造,充分利用1、2号机组C级检修期及停机备用时间,合理安排技改和修理项目同步实施,先后进行了1号发电机励磁系统改造、1、2号炉空气预热器冷端改造、1、2号炉气力输灰系统改造等11项重点技术改造,大大提高了设备的节能空间。尤其在资金异常紧张的情况下,实施了脱硫增容改造、输灰系统改造等重点技改项目,解决了两台机组投产以来GGH严重堵塞、锅炉输灰困难的重大问题,确保了设备可靠、经济运行;对锅炉燃烧区水冷壁防腐喷涂68平方米,过热器、再热器防磨喷涂600平方米,减少“四管”吸热损失和结焦发生率,提高了锅炉效率;通过开展“降缺陷,除非停”竞赛活动,提高了人员发现缺陷、处理缺陷的积极性和主动性,有效防范设备缺陷范围的扩大和“非停”事故的发生,平均每月缺陷发生率同比下降20%;回收再利用原老厂拆除的开关、电缆、电线等旧资源,用于脱硫增容改造和“上大压小”工程3号机组建设,减少材料损耗,节约成本费用约130多万元。